針對車門外板材料利用率低的問題,進行了車門外板利廢工藝分析。通過從利廢零件確定、利廢零件及車門外板工藝優(yōu)化、廢料在線自動收集、利廢零件調(diào)試等方面的努力,實現(xiàn)了車門外板窗口廢料的再利用,提高了材料利用率、降低了生產(chǎn)成本。該方案創(chuàng)新性的實現(xiàn)了廢料直接用于生產(chǎn),無需二次剪切,減少了板料劃傷;創(chuàng)新性的實現(xiàn)了廢料的在線收集、自動堆垛,提高了自動化水平和勞動效率。汽車駕駛室的零件中有大量的金屬沖壓件,沖壓件成本主要包括:材料費、加工費、設(shè)備工裝攤銷費、人工費、運輸費等,其中材料費占沖壓成本的60%以上,因此提高沖壓件材料利用率對于整車降成本意義重大。目前提升沖壓件材料利用率的方式有:優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、優(yōu)化落料排樣、廢料利用,采用成雙、淺拉延、套裁工藝等多種,其中廢料利用是將被切除的完整廢料回收、用于其他零件生產(chǎn)的方式。廢料利用能夠大幅提升材料利用率,尤其是針對自動線大型覆蓋件廢料的回收。本文針對某車型車門外板材料利用率低的現(xiàn)狀,通過采用廢料利用方法,提升材料利用率,降低制造成本。
總體方案
如圖1 所示,某商用車型沖壓件車門外板由于產(chǎn)品造型原因,窗口廢料被切除,零件材料利用率低,僅為47.3%。為提高材料利用率、降低生產(chǎn)成本,對車門外板窗口廢料進行再利用。主要研究內(nèi)容有:(1)利廢零件確定;(2)工藝設(shè)計及優(yōu)化;(3)廢料在線自動收集;(4)利廢零件調(diào)試。
利廢零件確定
為了選取合適的利廢零件,需要保證車門外板窗口廢料與利廢零件的材料規(guī)格相同,零件尺寸適中。
利廢零件梳理
車門外板的材料牌號為ST13,厚度為1.0mm,窗口的尺寸約為850mm×550mm。根據(jù)窗口的尺寸,從該車型111 種薄板沖壓零件中篩選出6 種尺寸適中的零件。依據(jù)材料利用率最高及工藝性最優(yōu)的原則,初步選擇擬利廢產(chǎn)品為車門加強板,如圖2 所示。
材料規(guī)格更改
由于圖2 的加強板材料牌號為ST12,厚度為0.9mm,與車門外板窗口廢料的材料規(guī)格不一致,因此需要對車門某加強板進行產(chǎn)品更改。通過與設(shè)計部門研討,經(jīng)過CAE 分析驗證,同意車門某加強板材料規(guī)格的變更,即將車門某加強板材料規(guī)格變更為ST13/1.0mm。由此最終確定車門某加強板為最終利廢零件。
工藝設(shè)計和優(yōu)化
廢料收集后,通常需要根據(jù)利廢零件的毛坯尺寸進行二次剪切。二次剪切不僅增加了人工工時,也會導致板料劃傷。為解決上述不足,我們創(chuàng)新性的提出了車門外板窗口廢料直接用作利廢零件的毛坯、無需二次剪切的方案。為實現(xiàn)該方案,需要從利廢零件工藝設(shè)計和車門外板工藝優(yōu)化兩方面開展工作。
利廢零件工藝設(shè)計
在對零件的沖壓成形過程進行分析時,需不斷對板料輪廓進行調(diào)整,以達到利廢零件成形性最優(yōu)。圖3 為利廢零件的成形性分析結(jié)果,可以看出零件成形性較好,從而確定利廢零件板料輪廓。
車門外板工藝優(yōu)化
根據(jù)利廢零件板料輪廓,需要對車門外板窗口位置拉延模面進行設(shè)計;另外,車門外板拉延后窗口位置的材料變形率不能過大,以免影響利廢零件的拉延穩(wěn)定性,因此需對車門外板窗口位置的變形率進行分析。圖4 為車門外板減薄率分析結(jié)果,窗口位置的減薄率在4%以下,即拉延后窗口廢料的厚度約0.96mm,滿足料厚(1±0.09)mm 的公差要求。
為保證車門外板生產(chǎn)過程中廢料滑出順暢,原有工藝方案如圖5(a)所示,將工藝補充的廢料切碎,但這種工藝方案使得車門外板窗口廢料被切碎,無法完整的收集。為確保車門外板窗口廢料的完整性,同時保證廢料形狀與利廢零件板料形狀一致,對原有工藝方案進行如圖5(b)所示的優(yōu)化。沖壓自動線利用端拾器上的吸盤實現(xiàn)各序零件的傳遞。如圖6 所示,預留窗口廢料抓取的位置,保證廢料抓取穩(wěn)定可靠。
廢料在線自動收集
自動線廢料收集方式介紹
沖壓自動線廢料回收方式可分為線側(cè)回收、線尾回收和線內(nèi)回收三種。線側(cè)回收是指在模具廢料出口增設(shè)皮帶機,廢料由皮帶機傳輸?shù)焦ぷ髋_外,該收集方式的缺點是新制皮帶機的投入成本高、制造周期長,并且需對壓力機安全門改造。線尾回收是指通過設(shè)計專門托料架,采用端拾器抓取廢料到線尾,再進行人工收集的方式,該收集方式無法實現(xiàn)自動收集、堆垛。線內(nèi)回收是指在自動線內(nèi)工作臺上放置廢料回收裝置,但該收集方式一般只能實現(xiàn)廢料在線收集,不能實現(xiàn)自動堆垛。
廢料在線收集裝置的設(shè)計與實現(xiàn)
基于現(xiàn)有廢料收集方式的不足,我們創(chuàng)新性的提出了車門外板窗口廢料的在線收集、自動堆垛的方案,可提高自動化水平和勞動效率,避免人工碼放的板料劃傷問題。
如圖7 所示,該裝置包括料盤本體、零件支撐桿和廢料導向桿。料盤本體用于盛裝廢料,帶有快速定位孔、零件支撐桿夾緊裝置、廢料導向桿安裝孔和廢料導向桿存放區(qū)。零件支撐桿,用于支撐沖壓零件。頂端采用聚氨酯材質(zhì)的支撐塊,與支撐桿螺紋連接,可調(diào)節(jié)高度,以保證支撐塊和零件穩(wěn)固接觸。為保證導向穩(wěn)固、無晃動,零件支撐桿與料盤本體可用螺絲進行手動緊固。廢料導向桿,用于保證廢料片準確滑落到指定位置。桿頂端有斜度,用于導正廢料。廢料導向桿可快速安裝于料盤本體的導向桿孔洞中,也可拆卸置于料盤本體四周的廢料導向桿存放區(qū)。導向桿高度與線首毛坯板料數(shù)量一致,保證自動線線首換料和空工位廢料裝置拆卸同時進行,減少不必要的生產(chǎn)停歇。車門外板所在自動生產(chǎn)線為1×2000t+4×1000t 的壓機組合方式,其工序內(nèi)容為“拉延→修邊沖孔→修邊→翻邊→空工位”,因此可將廢料收集裝置安裝于空工位壓機工作臺上。通過現(xiàn)場調(diào)試和批量驗證,實現(xiàn)了車門外板窗口廢料的在線收集、自動堆垛,如圖8 所示。
利廢零件調(diào)試
調(diào)試問題描述
在利廢零件實際調(diào)試過程中,出現(xiàn)圖9 所示的翻邊局部型面超差問題,影響下序裝配。
問題分析及整改
經(jīng)過分析,由于窗口廢料存在拉延硬化,二次成形后存在翻邊回彈問題,尺寸精度控制困難。因此,可以在原產(chǎn)品上添加圖10 所示的三角筋和豎筋,以控制翻邊回彈,最終調(diào)試出合格零件。
總結(jié)
通過對車門外板窗口廢料的利用,車門外板材料利用率由原來的47.3%提升至50.3%,單車節(jié)約成本18.2 元;若按年生產(chǎn)7 萬輛計算,每年節(jié)約材料成本127.4 萬元。本文主要在兩個方面提出了創(chuàng)新性方案:(1)針對廢料收集后通常需進行二次剪切的不足,本次實現(xiàn)了車門外板廢料直接用于利廢零件生產(chǎn),降低了人工工時,避免了板料劃傷。(2)針對沖壓專業(yè)內(nèi)廢料收集改造量大、自動化低的不足,本次設(shè)計了一種自動線在線收集裝置,實現(xiàn)了車門外板窗口廢料的在線收集、自動堆垛。該裝置結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn),提高了自動化水平和勞動效率,避免人工碼放的板料劃傷問題。